治污難題后會無期
卓遠陶瓷脫硝技術打破環保僵局
隨著當前環境現狀日益嚴峻,氮氧化物治理是橫亙在陶瓷企業污染整治面前的“攔路虎”。卓遠陶瓷已經在脫硫脫硝方面取得重大突破,獲得環保部門的認可。為此,筆者特到宏源工廠采訪設備科科長曹東朝先生(下稱“曹科”),全面揭秘卓遠陶瓷的脫硝技術。
引進與改造環保設備 嚴格把控脫硫脫硝環節
筆者:曹科,您好!卓遠陶瓷的環保技術在行業脫穎而出,我們工廠有設置什么環保設備嗎?這些設備在生產過程中都擔任什么角色?可以為我們介紹一下嗎?
曹科:去年底,企業投入300萬元對窯爐和噴霧塔的廢氣治理設備進行改造,同時安裝3套煙氣在線監控系統,觀察污染物排放,一旦超值,該系統就會報警。每一個排氣口都有一套煙氣在線監控設備,該套系統與環保局聯網,環保局也可以直接在線監測系統,F在也已經新引進兩臺脫硝劑罐設備,設備都在正常運作。
目前公司的窯爐煙氣治理已達標,噴霧塔粉塵和布袋除塵塔正在改造,8月底可以完成達標排放。噴霧塔切斷旁通(保證煙氣不直排)和采用除塵效率更好的進口布袋,確保粉塵和二氧化硫達標排放。

脫硝劑罐以及布袋除塵設備
脫硝技術深度解讀 氮氧化物排放得到“控制”
筆者:我們公司的脫硝技術,這具體是一種什么樣的技術?在環保方面起到了什么作用?能為我們講解一下嗎?
曹科:我們主要是采用GSNCR法,就是在反應溫度段內將霧化的復合脫硝液(加入)爐膛中,形成氣液反應使氮氧化物轉化成無害的氮氣。煙氣中氮氧化物處理難度較大。去年技術不成熟,一直找不到解決方法,直到今年初才找到合作方,使用復合脫硝液,經過多次試驗,找到最佳反應溫度和時間。
該方法通過使用能將煙氣中的氮氧化物控制在120~200 mg /m3,符合新國標限值(240 mg /m3)要求。在處理前,原來的氮氧化物排放約為450~500 mg /m3,處理后,其排放量大幅減少。
重金凈化“尾氣” 彰顯企業責任筆者:脫硝技術與引進設備的成本如何?在整個生產系統中占多大的比例?
曹科:采用此項新技術,每個月要用100噸復合脫硝液,每噸1800元,每月使用的復合脫硝液就需要18萬元,但是能夠凈化噴霧塔的尾氣。企業在環保環節投入的人力和電價,每個月需要60萬左右(設備另計),成本在企業可以承受的范圍內。
今年將投入500萬元進一步升級改造環保設施,專門成立環保部門對環保設備實施嚴格的監控和管理。
系統運行穩定 計劃申請技術專利
筆者:脫硝技術現運營情況如何?
曹科:這套技術月份還在實驗階段,6月份投入使用,狀況挺穩定的,復合脫硝液加的越多,數值越低。與暨南大學合作簽訂了《噴霧干燥塔尾氣HSR脫硝工程》的技術方案,已有計劃申請噴霧塔脫硝技術專利。

結語:接近采訪結束時,曹科感慨地說到:“你們看,現在經過企業的環保治理措施,天空都是藍天碧云的。”確實,企業在發展的同時,只有顧及對社會與消費者的責任,才能日益壯大。卓遠陶瓷對于環保節能、優化升級的重視程度優于陶業內其他同類品牌,卓遠將積極響應政府關于產業轉型升級的號召,在綠色環保升級發展的道路上不懈前行!(作者:佛山市建材行業協會通訊員老柯)
